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離心機轉鼓爆裂事故分析
1、基本情況
某糖廠煮煉車間2#甲糖分離機(型號為XZ1200B型上懸式自動卸料離心機.以下簡稱離心機)運行中轉鼓(篩藍)突然爆裂,撞擊離心機轉鼓保護外殼.使部分外殼飛脫擊中操作臺面四名人員,造成重大傷亡事故:據(jù)櫧廣介紹該離心機已運行了十八年該榨季一直安全運行事故發(fā)生前,已完成甲糖第一篩分離.接著進行第:篩,裝料時正常運轉,但丹離運轉加速過程巾,離心機轉鼓突然破裂,造成事故。
事故發(fā)生后,現(xiàn)場調查,我們割取破裂試樣,進行了各項梭測、強度校棱分析等工作.對離心機轉鼓破裂原因進行調查分析研究具體分析如下文2離心機轉鼓破裂后各項檢測結果 。
(1)材料力學性能:
首先要了解該機運行了I8年后,材質有什么變化和對安全運行影響,分別轉鼓篩鼓及頂蓋耐處各割取三件試樣,接國標要求加工成拉伸武樣,拉仲實驗結果與標準值比較見表1。
從表1對比結果表明:使用l8年后,轉鼓材質屈服點叫顯提高(分別提高50%和49%)接近抗拉強度,這表明轉鼓材料應力疲勞作用使其塑性明顯下降.產(chǎn)生材質硬化現(xiàn)象,這就為轉鼓突然破裂埋下危險隱患從拉伸試駐過程中也發(fā)現(xiàn)試樣沒有明顯屈服點,也說明材質有疲勞硬化現(xiàn)象.容易誘發(fā)脆性斷裂。
(2)轉鼓壁厚:
使用l8年后轉鼓壁厚變化,用超聲波測厚慢對轉鼓頂蓋、篩鼓及篩孔邊緣部分進行了多點厚度測量,測試結果與原始壁厚比較如表2
從表2所列結果可看出:轉鼓材料壁厚減薄現(xiàn)象已經(jīng)非常嚴重由啼鼓強度計算結果可知.篩鼓設計計算壁厚為9mm,而現(xiàn)有攝小壁厚(整個篩鼓多處存為 5.5mm.遠遠不能滿足強度設計最低要求。,轉鼓繼續(xù)運行存非常不安全隱患轉鼓壁厚減薄原因.最主長期運行中,糖漿液中徽晶粒對轉鼓磨損和沖蝕,尤其篩鼓中下部位.其篩孔邊緣減薄最嚴重,而靠近蓋板啼鼓(轉鼓上部位)壁厚臧薄較小同時運行中應力反復變化和工作介質作用產(chǎn)生應力腐蝕.也可能使壁厚減薄
(3)機械強度校棱:
事故離心機原始資料中.未提供離心機設計計算書.解轉鼓設計合理性、可靠性、為驤薄轉鼓提供安全可靠性分析依據(jù),我們對轉鼓機械強度進行丁校核.從校核結果表明:
①轉鼓設計是合理.可靠,取原始壁厚12mm20g材料,已留有較大安全系數(shù)(設計壁厚為9mm),按此壁厚計算,轉鼓理論總應力為77.2‘MPa.遠低于材料許甩應力(10OMP口)。
②當壁厚減薄至設計壁厚時,其總應力等于許用應力;當壁厚減薄至7mm時.其總應力提高到IlI9MPa,已超過許用應力l1.9%;當壁厚減薄至5mm時,其總應力提高到145MPa,已超過許用應力45%。
⑧當轉鼓中增加物料由500kg(正常)增加到600kg時,轉鼓應力增加。如壁薄減薄至7mm時,其總應力提高到136.9MPa,已超許用應力36.9%;如壁厚減薄至5mm時,其總應力提高到180MPa,已超許用應力80%。
綜上分析所述,轉鼓壁厚明顯減薄和轉鼓裝料增加,均會使轉鼓承受總應力大大提高,大大超過了材質許用應力,成為該轉鼓破裂主要原因之一。但按屈服應力選取以上情況最小安全系數(shù)~=245/180=1.36,此值低于規(guī)定值=2~2.5,但材料離屈服還有相當距離,僅僅從轉鼓薄膜應力觀點還難以解釋轉鼓突然爆裂,這與文獻報道了一臺直徑為800mm三足式離心機轉鼓爆裂事故非常相似。文獻報道轉鼓材料為1Crl8Ni9Ti,屈服應力=200MPa。許用應力[叮1=67.5MPa時,轉鼓壁厚應為6.2mm,當實際壁厚腐蝕減薄到3mm時,離心機轉鼓發(fā)生了爆裂。轉鼓壁厚 3mm時。其實際應力推算為1刪Pa。
按屈服應力選取安全系數(shù)n,=200/140=-1.43,此值低于通常值=2~2.5,但材料離屈服還有相當距離,僅僅從轉鼓薄膜應力觀點還難以判斷事故根源。文獻從轉鼓屈曲(失圓)觀點出發(fā),推算SSN800離心機轉鼓最小應該壁厚為 6mm才能保持其剛度。指出事故根源焊縫質量差,還轉鼓剛度不足。
文獻認為三足式離心機轉鼓壁太薄、焊縫質量所造成轉鼓爆裂事故所占比例非常高。文獻報道了4起因離心機使用時間過長、腐蝕嚴重,使轉鼓變薄而導致轉鼓運轉時爆裂事故。其中有1起“因離心機受紅礬鈉嚴重腐蝕,轉鼓壁厚僅3mm,且外殼為鑄鐵材質,厚薄不均,加上投料量過大,致使離心機突然破碎成126塊”?!稒C械工程手冊》離心機篇對轉鼓壁厚計算時安全系數(shù)選取已給定一個范圍,即屈服強度安全系數(shù)n~=2-2.5。以轉鼓直徑800三足式離心機為例,按n=2-2.5進行壁厚設計時,壁厚應取 5~7mm(不計腐蝕余量),當轉鼓壁厚僅僅為3mm,通常發(fā)生爆裂。
(4)材料金相分析:
轉鼓頂蓋上和篩鼓板上各取一塊試樣,進行常規(guī)金相分析,分析結果表明金相組織屬鐵素體和珠光體,兩種試樣均屬正常組織。
(5)破裂部位:
仔細觀察轉鼓破裂各部分斷口,發(fā)現(xiàn)如下現(xiàn)象:
①轉鼓蓋板與篩鼓板焊連接處,蓋板撕裂長達320mm左右,其中一段有90aim左右斷裂口,呈較平滑斷面,并有焊縫氣孔夾渣等缺陷,具有金屬疲勞斷口特征,該斷面是轉鼓破裂起裂點。
② 轉鼓篩鼓縱向焊縫從上而下被撕裂至篩鼓底部以上第二圈篩孔為止,然后由該處沿周向撕裂第二圈篩孔,其長度約為該圈篩孔圓周長1/3。觀察上述撕裂斷面,呈二種形貌:一處是沿壁厚約45。角剪切面:另一種是沿壁厚呈V形斷面(另為反V型斷面)。兩者斷面均較粗糙,說明了這些斷裂面是撕裂(拉伸)產(chǎn)生,而起裂斷面。
3、轉鼓破裂原因:
綜合以上各項檢測,計算結果和分析意見,我們認為轉鼓破裂主要原因是轉鼓材料硬化和壁厚嚴重減薄。破裂過程如下:
(1)起裂:破裂起裂點(裂源)轉鼓頂蓋與篩鼓
焊接連接處。該處焊縫有缺陷,邊緣應力(4~5倍許用應力)作用下,裂紋不斷擴展,長度及深度增加,達到臨界裂紋狀態(tài)下,裂紋迅速擴展,該處突然破裂。
(2)點擴大:當轉鼓頂蓋與篩鼓連接處起裂后,轉鼓繼續(xù)高速轉動,離心力將裂開部位迅速擴大,首先把頂蓋撕開。
(3)轉鼓撕裂:頂蓋撕裂后,裂紋沿篩鼓縱向自上而下撕裂至篩鼓底部,再沿周向撕裂第而篩孔,造成轉鼓嚴重破壞。
(4)保護殼飛脫:轉鼓局部撕裂后直徑擴大,撞擊轉鼓保護殼,使保護殼飛脫,造成人員傷亡。
起裂綜合原因是材料硬化、壁厚減薄、焊縫有缺陷和加料操作失當造成過大邊緣應力,引起疲勞斷裂。轉鼓大面積撕裂原因是材料硬化和壁厚減薄。保護殼飛脫是轉鼓大面積撕裂,撞擊轉鼓保護殼。
4、討論幾點建議
對現(xiàn)有役離心機安全運行提出幾點建議:
(1)對使用10年以上離心機進行一次較全面安全檢查。檢查內容包括轉鼓各部件材料測壁厚和硬度,轉鼓上連接焊縫進行無損探傷,轉鼓動平衡和轉速控制機構。檢查結果對照有關標準要求,以判別轉鼓是否可繼續(xù)安全運轉。
(2)工廠每年休榨期間設備檢修工作中,對轉鼓上連接焊縫進行無損探傷,以及時發(fā)現(xiàn)新裂紋,采取措施,防止事故發(fā)生。
(3)進一步完善離心機操作規(guī)程,提高安全運行可靠性:粘度大(BX92—94左右)糖液料,必須做到均勻加料、穩(wěn)步加速分離要求,以避免裝料及布料不均、分離排液困難等引起振動過大、局部應力增加。